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    DCS系統(tǒng)在輕烴回收裝置上的應用

    發(fā)布:2018-12-18 | 點擊:人次

    摘要:DCS系統(tǒng)在輕烴回收裝置上的應用資訊由優(yōu)秀的流量計、流量儀生產報價廠家為您提供。摘要:針對利津輕烴回收裝置系統(tǒng)配套落后不能滿足裝正常生產需要的問題,利用SmartPro分布式控制系統(tǒng)進行了系統(tǒng)改造,系統(tǒng)采用模塊式結構和局部網絡通信技術,完成了從單變量控。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是DCS系統(tǒng)在輕烴回收裝置上的應用文章詳情。

    針對利津輕烴回收裝置系統(tǒng)配套落后不能滿足裝正常生產需要的問題,利用SmartPro分布式控制系統(tǒng)進行了系統(tǒng)改造,系統(tǒng)采用模塊式結構和局部網絡通信技術,完成了從單變量控制到多變量的優(yōu)化高級控制,可執(zhí)行顯示、監(jiān)控、打印、報警等全部要求,實現了分散控制和集中監(jiān)視與操作,天然氣處理量、穩(wěn)定輕烴產量、液化石油氣產量都提高了一倍左右。

    集輸輕烴檢修中心主要負責勝利油田各采油廠原油穩(wěn)定及輕烴回收裝置的年度檢修和改造工程。近年來,由于新工藝、新技術、新設備不斷推廣、應用以及原設備陳舊、老化,產品產量、質量低等原因,與檢修中心有業(yè)務的許多站、庫都陸續(xù)進行了工程改造。利用DCS系統(tǒng),檢修中心先后承攬了坨二站輕烴回收裝置、孤東輕烴站、純梁原油穩(wěn)定及輕烴回收裝置、利津原油穩(wěn)定及輕烴回收裝置等的改造工程?,F以利津輕烴回收裝置改造來介紹一下DCS系統(tǒng)在輕烴回收裝置上的應用。

    1概況

    利津輕烴回收裝置始建于1988年10月,1991年6月建成投產,原規(guī)模為10×1O000m3/d。經過十多年的生產運行,逐漸暴露出諸多問題,主要表現在部分設備老化、腐蝕嚴重,工藝及系統(tǒng)配套落后,特別是自控系統(tǒng)不能滿足裝置的正常生產需要。另一方面,隨著天然氣產量下降、原料氣組分等出現較大變化,造成了安全生產不能保證,經濟效益差因此,裝置停產改造,規(guī)模為5×10000m3/d。改造既有利于安全生產、環(huán)境保護,同時又可取得較好的經濟效益。本次改造分為工藝、設備、自控、電工等部分,其中自控DCS系統(tǒng)采用smartPro分布式控制系統(tǒng),完成對數據的采集和監(jiān)視[1-3]。

    2改造后的系統(tǒng)結構和功能

    一個成功的自動化系統(tǒng)zui主要的前提是設計方案合理,當前,自控系統(tǒng)多種多樣,主要類型有PLC、SCADA及DCS,它們各有特點。PLC(可編程序控制器)具有邏輯功能強的特點,特別適合于需要進行邏輯控制、順控等場合,主要處理離散量,當控制回路多時,使用就不太方便了。SCADA(數據采集系統(tǒng)),主要用于遠程數據采集,網絡為廣域網絡,系統(tǒng)實時性不高,不能用于要求快速響應的場合。而DCS(分散型控制系統(tǒng)),主要特點是回路處理能力強,主要處理模擬量,系統(tǒng)網絡為局域控制網絡,實時性好,人機界面友好,具有豐富的故障診斷與報警功能,操作人員易于掌握“。因此,將SmartPro系統(tǒng)應用于利津輕烴回收裝置改造中的自控系統(tǒng),是非常合適的。

    2。1系統(tǒng)構成

    利津原油穩(wěn)定及輕烴回收裝置改造工程包括電脫水裝置、原油穩(wěn)定裝置、輕烴回收裝置、罐區(qū)、泵區(qū)等部分,其中,電脫水裝置、原油穩(wěn)定裝置共用一套Dcs系統(tǒng);輕烴回收裝置、罐區(qū)、泵區(qū)等部分共用一套DCS系統(tǒng)。兩套DCS控制系統(tǒng)分別安裝在原油穩(wěn)定控制室和輕烴回收控制室內。安裝在兩個控制室內的DCs控制系統(tǒng)相對獨立,并能實現相互通訊功能。兩套DCs系統(tǒng)組成基本相同,系統(tǒng)采用北京和利時系統(tǒng)工程股份的SmartPr0分布式控制系統(tǒng),是計算機技術、控制技術、通信技術和圖形顯示(CRT)技術相結合的產物,是完成過程控制和過程管理的現代化設備,設有控制回路16個,檢測回路31個,見表1。

    TI:溫度輸入信號

    K:熱電偶

    Pt:熱電阻AI:模擬量信號輸入

    AO:模擬量信號輸出

    DI:開關量輸入

    DO:開關量輸出

    整套系統(tǒng)包括1個I/0控制站、2臺操作員站(其中1臺兼作工程師站)、1臺報表打印機。I/O控制站由主控單元、智能I/O單元、電源單元和專用機柜四部分組成,完成現場信號采集、工程單位變換、通過系統(tǒng)網絡將數據和診斷結果傳送到操作員站等功能;操作員站是zui重要的人機交互界面,由高檔工業(yè)級計算機、專用工業(yè)鍵盤等組成,進行生產現場的監(jiān)視和管理。smartPro系統(tǒng)軟件包括過程控制和檢測軟件,操作系統(tǒng)及工具軟件、工程組態(tài)軟件。系統(tǒng)的網絡由上到下分系統(tǒng)網絡和控制網絡兩個層次,系統(tǒng)網絡實現現場控制站與系統(tǒng)操作員站的互連,控制網絡實現現場控制站與智能I/O單元的通訊,全裝置采用冗余的局域通訊網,連接所有的控制、檢測和操作設備。整套系統(tǒng)具有完備的冗余技術及擴展功能。

    2。2系統(tǒng)功能

    2。2。1過程控制

    利津輕烴回收裝置SmartPro系統(tǒng)是一個綜合的、集成的、靈活配置的、標準化的過程控制和工廠管理系統(tǒng),符合ISO/OSI規(guī)范,一般通訊速率不低于5Mbps。過程控制實現了生產過程的徹底的分散控制,它直接與生產過程連接,完成信號的變換輸入、控制、運算和輸出,它是DCS系統(tǒng)的核心部件,

    位于操作站與現場各類儀表之間,對操作站具有通信功能,對現場儀表又具備接口功能。本套Smart—Pro系統(tǒng)過程控制功能主要包括常規(guī)控制功能、順序控制以及數據采集輸出功能。實現常規(guī)控制功能的功能模塊主要有PID,PID帶串級、PID帶偏差、PID帶死區(qū)、PID帶平方誤差,數字濾波、開關控制,手操輸出,高低、高高、低低和偏差超值報警等,系統(tǒng)具備參數自整定功能;順序控制和邏輯控制用標準功能塊、梯形圖或簡單的順序表實現;過程數據的輸入輸出通過I/O卡件完成,I/O卡件類型主要包括模擬輸入、模擬輸出、脈沖輸入、接點輸入、接點輸出、帶線形化處理能力的溫度信號輸入卡,I/o卡具備識別現場接線斷路或短路并發(fā)出報警的功能。

    2。2。2顯示操作功能

    SmartPro系統(tǒng)操作站的CRT、操作員鍵盤、工程師鍵盤、鼠標或球標為操作人員提供了監(jiān)視、控制生產過程、維護設備和處理事故的“人一機”接口。在操作站上,工藝技術人員可直接看到菜單畫面、總貌畫面、組畫面、單點畫面、報警總貌畫面、報警提示窗口畫面、趨勢組畫面、工藝流程畫面、機電設備運行狀態(tài)畫面,供其操作和監(jiān)視工藝過程。工程技術人員能在工程技術人員畫面上(系統(tǒng)組態(tài)畫面、用戶圖形生成畫面、高級語言編程畫面、聯機記錄和報表生成畫面等)方便地進行系統(tǒng)的生成、用戶流程圖及各類圖形的生成,以及用通用高級語言或專用高級語言生成各類記錄、報表,同時為系統(tǒng)的二次開發(fā)及優(yōu)化控制的實現提供相應的語言和接口。系統(tǒng)維護人員能夠在維護人員畫面上(系統(tǒng)診斷畫面、系統(tǒng)維護畫面、系統(tǒng)資源使用情況畫面、系統(tǒng)狀態(tài)畫面)方便地進行整個系統(tǒng)的維修,在這些畫面上能方便地觀察到故障發(fā)生的位置,指導維修人員對全系統(tǒng)進行維護。

    2。2。3報警功能

    操作站具備完善的報警功能,對過程變量報警和系統(tǒng)故障報警有明顯區(qū)別,能對過程變量報警任意分級、分區(qū)、分組,能自動記錄和打印報警信息,區(qū)別*事故報警,記錄報警順序,時間精確到秒。

    2。2。4打印功能

    系統(tǒng)具有根據用戶定義的報表格式、內容、打印周期進行定時打印或根據需要隨時打印的功能,具有實時打印所有報警點的位號、時間及報警工況的功能,具有打印組態(tài)畫面和CRT實時畫面打印功能。

    此外,系統(tǒng)還具備分散隔離、迅速維修等功能,是一套完善、經濟、可靠的大型綜合控制系統(tǒng)。

    2。3現場儀表更新

    本次改造將現場儀表基本更新,主要儀表選型如下:溫度測量儀表采用wSS系列雙金屬溫度計、WRN型鎳鉻一鎳硅熱電偶、WZP型鉑熱電阻;壓力測量儀表采用Y一1oo彈簧管壓力表、YTF一1OO不銹鋼壓力表、YTP一1o0隔膜壓力表、l151智能壓力變送器;流量測量儀表采用TDS智能旋進流量計、智能電磁流量計、刮板流量計、金屬管浮子流量計以及節(jié)流裝置;液位測量儀表采用UB型玻璃扳液位計、頂裝式浮球液位計、電動浮筒液位變送器、射頻導納液位變送器;執(zhí)行機構及輔助單元采用氣動薄膜調節(jié)閥、氣動活塞套筒切斷閥以及電氣轉換器、電氣閥門定位器、空氣過濾減壓閥等;另外,安全柵選用KN9o00系列齊納安全柵,可燃氣體檢測探頭選用催化燃燒式探頭,并配套報警裝置。壓力、溫度、液位、流量等信號傳至DCS系統(tǒng),實現對現場監(jiān)控點的監(jiān)控。

    3改造效果

    利津輕烴回收改造裝置從2O03年1O月投產運行至今,天然氣處理量、穩(wěn)定輕烴產量、液化石油氣產量都提高了一倍左右。主要技術經濟指標見表2。

    用SmartProDCs儀表自控系統(tǒng)替代老式氣動儀表,全站實現DCs系統(tǒng)計算機自動控制,代替了人工操作,提高了生產效率、產品產量、質量,節(jié)省了人力。其DCS自控系統(tǒng)的優(yōu)點主要體現在以下幾個方面:

    (1)實現了分散控制:系統(tǒng)同時控制幾個控制回路,若一旦出現故障,不會影響整個系統(tǒng)的正常工

    作,做到了本質上的“危險分散”。

    (2)實現了集中監(jiān)視與操作:系統(tǒng)集中了生產過程中全部信息并以顯示,能應用多種畫面代替常規(guī)儀表盤,實現了集中顯示與操作。

    (3)系統(tǒng)功能完善:系統(tǒng)完成了從單變量控制到多變量的優(yōu)化高級控制,可實現連續(xù)反饋控制,也可實現離散順序控制,還可執(zhí)行顯示、監(jiān)控、打印、報警等全部要求。

    (4)系統(tǒng)擴展方便。系統(tǒng)采用模塊式結構和局部網絡通信技術,根據實際需要操作人員可靈活方便地擴大或縮小系統(tǒng)的規(guī)模。

    4結論

    用SmartProDCS儀表自控系統(tǒng)替代老式氣動儀表,全站實現DCs系統(tǒng)計算機自動控制,代替了人工操作,提高了生產效率、產品產量、質量,節(jié)省了人力。其DCS自控系統(tǒng)的優(yōu)點主要體現在以下幾個方面:

    (1)實現了分散控制:系統(tǒng)同時控制幾個控制回路,若一旦出現故障,不會影響整個系統(tǒng)的正常工作,做到了本質上的“危險分散”。

    (2)實現了集中監(jiān)視與操作:系統(tǒng)集中了生產過程中全部信息并以顯示,能應用多種畫面代替常規(guī)儀表盤,實現了集中顯示與操作。

    (3)系統(tǒng)功能完善:系統(tǒng)完成了從單變量控制到多變量的優(yōu)化高級控制,可實現連續(xù)反饋控制,也可實現離散順序控制,還可執(zhí)行顯示、監(jiān)控、打印、報警等全部要求。

    (4)系統(tǒng)擴展方便。系統(tǒng)采用模塊式結構和局部網絡通信技術,根據實際需要操作人員可靈活方便地擴大或縮小系統(tǒng)的規(guī)模。

    以上就是本文全部內容,歡迎您來電咨詢我廠家流量計選型、報價等內容。

    DCS系統(tǒng)在輕烴回收裝置上的應用

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